發(fā)布時間:2025-12-01 17:23:42 人氣:3
某重型工業(yè)基地的 6300KW 德國 VEM 軸瓦異步電機,因定制化設計全國僅 3 臺,是生產(chǎn)線的核心動力設備。一次例行巡檢中,設備振動值超出安全范圍,生產(chǎn)線被迫降負荷運行?;芈?lián)系了 3 家本地維修機構(gòu),均因 “滑動軸瓦結(jié)構(gòu)特殊、缺乏原廠技術(shù)資料” 無法承接;聯(lián)系德國原廠后,得到 “工期 20 天、費用超百萬元” 的回復 —— 按基地產(chǎn)能測算,停機一天將損失約 80 萬元。
作為持有 VEM 原廠維修認證的服務商,環(huán)宇通組建了由 2 名持證工程師牽頭的技術(shù)小組??紤]到原廠部分技術(shù)文檔缺失,團隊通過拆解測繪、逆向分析,結(jié)合高校機電實驗室的仿真模擬,梳理出軸瓦間隙偏差、潤滑系統(tǒng)匹配不足等核心問題,制定了針對性維修方案?,F(xiàn)場采用德國進口的軸瓦間隙測量儀(精度 0.001mm)和激光對中儀,完成 18 項關(guān)鍵參數(shù)檢測;對磨損軸瓦進行微米級研磨修復,選用原廠指定的特種潤滑脂,通過真空注油工藝確保潤滑均勻。為減少停機影響,團隊采用分階段作業(yè)模式,將總停機時間控制在 8 小時內(nèi)。修復后 72 小時滿負荷測試顯示,電機振動值從 0.1mm/s 降至 0.06mm/s,符合 VEM 原廠運行標準,維修費用較原廠報價節(jié)省 50%,并按行業(yè)慣例提供 18 個月質(zhì)保。
某鋼鐵廠的 1250KW ABB 高壓電機突發(fā)定子繞組短路,導致高爐鼓風機停機,日均生產(chǎn)損失約 30 萬元。此前本地維修隊嘗試修復,因誤用低等級絕緣材料、拆線方式不當,不僅未解決問題,還造成繞組二次損傷。環(huán)宇通團隊現(xiàn)場檢測后,明確了故障根源:原維修使用的 B 級絕緣材料與電機 F 級絕緣要求不匹配,暴力拆線導致定子槽壁絕緣破損。針對問題,團隊采用中頻感應加熱技術(shù)實現(xiàn)無損拆線,選用與原廠規(guī)格一致的 H 級耐溫漆包線,通過數(shù)控繞線機保證繞組匝數(shù)、線徑精準;關(guān)鍵的絕緣處理環(huán)節(jié)采用真空壓力浸漆工藝,提升絕緣層致密性。整個維修過程耗時 7 天,修復后電機絕緣電阻從故障時的 0.5MΩ 提升至 5000MΩ,遠超國標 10MΩ 的要求;滿負荷運行時效率恢復至原廠設計標準,按年運行 8000 小時測算,年節(jié)電約 15 萬 kWh。
廣州地鐵某盾構(gòu)工程中,18 臺東芝驅(qū)動電機因地下高濕、多粉塵環(huán)境,集中出現(xiàn)絕緣老化、軸承異響故障。工程進度要求 15 天內(nèi)恢復設備運行,而日本原廠給出的單臺維修周期為 7 天,總工期需 45 天,無法滿足需求。環(huán)宇通結(jié)合工程場景特點,采用 “流水線作業(yè) + 防腐強化” 方案:將拆解、檢測、修復、組裝分為 4 個工位并行操作,配備專用檢測設備提升效率;針對地下環(huán)境特性,在常規(guī)絕緣處理基礎(chǔ)上增加防腐涂層,延長設備適應壽命。最終 10 天內(nèi)完成全部 18 臺電機維修,成本較原廠報價降低 40%,修復后設備連續(xù)運行 3000 小時無故障。
環(huán)宇通的核心競爭力源于務實的技術(shù)積累:持有 8 大進口電機品牌維修授權(quán),35 名核心工程師中 15 人具備原廠認證資質(zhì);配備德國、瑞士進口的精密檢測與修復設備,建立了從故障診斷到驗收交付的標準化流程。對企業(yè)而言,這樣的服務能將進口電機維修周期較原廠縮短 50% 以上,維修成本控制在新機購置費用的 30%-50%,同時確保修復后設備達到原廠運行標準。
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